در اين مقاله روشی برای استخراج حداکثر توان و کنترل زاويه گام توربین 100 کیلووات به جهت بهبود بازده و حفظ پايداری سیستم ارائه شده است. ابتدا برای کنترل زاويه گام از يک کنترلکننده PI استفاده شده و سپس يک کنترلکننده تطبیقی خودتنظیم جايگزين آن گرديده است. با توجه به نتايج شبیهسازی با اين جايگزينی، عملکرد سیستم کنترل زاويه گام، بهبود قابل توجهی يافته است. اين کنترلکننده عملکرد بسیار مطلوبی از لحاظ سرعت پاسخدهی، ريپل پاسخ و خطای ماندگار رديابی داشته و در ضمن از قوام قابل مالحظه ای در قبال تغییرات سرعت باد (نقطه کار) و پارامترهای سیستم زاويه گام برخوردار است. مدل عملی نیز برای سیستم هیدرولیک بدست آمده و برای اعتبار سنجی مدل با مدل تحلیلی مقايسه شده است. استخراج منحنی حداکثر توان از طريق نتايج عملی و شبیه سازی روی يک سیستم توربین بادی 100 کیلووات انجام گرفته است.
کلید واژگان :کنترل زاويه گام، کنترلکننده تطبیقی، توربین بادی
ارزش ریالی : 300000 ریال
با پرداخت الکترونیک
جزئیات مقاله
- کد شناسه : 6160801268066386
- سال انتشار : 1394
- نوع مقاله : مقاله کامل پذیرفته شده در کنفرانس ها
- زبان : فارسی
- محل پذیرش : کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی برق و علوم کامپیوتر/ https://civilica.com/doc/404298
- برگزار کنندگان : ????? ????? ???? ?????
- تاریخ ثبت : 1399/09/25 09:41:20
- ثبت کننده : مهنوش شجيعي
- تعداد بازدید : 199
- تعداد فروش : 0